煉鋼廠38CrMoAL圓鋼一次合格率創(chuàng)新高
質(zhì)量月活動(dòng)開展期間,煉鋼廠全體干部職工齊抓共管提升質(zhì)量,通過對關(guān)鍵點(diǎn)控制,規(guī)范工藝標(biāo)準(zhǔn)化等措施,GCr15圓鋼一次合格率達(dá)到98.51%,創(chuàng)歷史最好水平。
為確保在質(zhì)量月活動(dòng)中取得預(yù)期效果,煉鋼廠工藝條線在月初就制定了質(zhì)量月活動(dòng)方案,明確了領(lǐng)導(dǎo)小組和責(zé)任人員,并進(jìn)行了明確的責(zé)任分工。充分利用各類會(huì)議進(jìn)行了思想統(tǒng)一,讓大家了解到質(zhì)量月活動(dòng)的意義和煉鋼廠鑄坯質(zhì)量的現(xiàn)狀,鼓勵(lì)大家要立足本崗,通過用心、細(xì)心、拿出責(zé)任心,爭取把鑄坯質(zhì)量提升到一個(gè)新臺(tái)階。
煉鋼廠副廠長楊洪藝表示40CrNiMoA圓鋼坯一次合格率是體現(xiàn)煉鋼鑄坯質(zhì)量的一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo),該指標(biāo)直接反映出了一個(gè)企業(yè)產(chǎn)品的好壞,并直接影響到企業(yè)效益。為此,煉鋼廠以提升圓坯一次合格率為抓手,多點(diǎn)管控,在質(zhì)量月活動(dòng)中按照工藝標(biāo)準(zhǔn)努力作為,有序推進(jìn)。
“對癥下藥”是關(guān)鍵。煉鋼廠對8月份存在的劃傷、擦傷、凹坑等主要質(zhì)量問題進(jìn)行了集中攻關(guān),做到有的放矢。一方面通過點(diǎn)巡檢、定修抓好了設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn),杜絕設(shè)備帶病作業(yè),并把檢修的設(shè)備責(zé)任到人,不能出現(xiàn)絲毫差錯(cuò)而影響到鑄坯質(zhì)量;另一方面抓好連鑄坯開澆前確認(rèn)工作和停澆檢查,鑄機(jī)開澆前的水、電、氣檢查統(tǒng)一扎口到連鑄機(jī)長,在設(shè)備完全滿足生產(chǎn)條件時(shí)才能開澆,并在鑄機(jī)停澆后把生產(chǎn)中存在的問題及時(shí)反饋到設(shè)備條線進(jìn)行有效解決。
此外,在生產(chǎn)合金鋼種時(shí),煉鋼廠要求各轉(zhuǎn)爐、精煉等關(guān)鍵崗位必須重新進(jìn)行工藝培訓(xùn),要求完全掌握工藝要點(diǎn),并在生產(chǎn)過程,安排專職工藝員進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤。煉鋼廠還把質(zhì)量月活動(dòng)和三優(yōu)化項(xiàng)目緊密結(jié)合,對38CrMoAL圓鋼取消成分Al含量要求后,連鑄生產(chǎn)液位波動(dòng)嚴(yán)重的情況,煉鋼廠跟蹤了該鋼種的冶煉過程,從合金加入量、造渣效果、成分情況、工藝執(zhí)行進(jìn)行逐一排查,尋找到了問題的癥結(jié),針對性調(diào)整了Al塊加入量,在轉(zhuǎn)爐脫氧合金化過程把Al加入數(shù)量由150kg/爐調(diào)整為110kg/爐,減少了合金用量,有效推進(jìn)三優(yōu)化項(xiàng)目中的合金優(yōu)化項(xiàng)目,節(jié)約了生產(chǎn)成本。
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